工程混凝土搅拌站的废浆很多,例如,在工地卸完料回站的搅拌车,洗车时排出的大量废浆,因某些原因报废的混凝土,进行砂石分离处理时,产生的大量废浆;生产过程产生的各种废浆。这些大量的废浆很难处理:,直接外排,严重违反环保法规,污染环境,已经不可能。第二,收集后外运到指定地点,这必需先行脱水干燥,更大的问题是要占用大面积的场地和消耗大笔资金,还导致整个生产现场的环境卫生、安全状况恶化,严重困扰着企业的运作,成为搅拌站的一大老难题。
目前,砂石分离机的应用,使废料中的砂、石得到了回收利用。但是棘手的废浆处置问题并没有得到解决。我们分析了这些废浆,经过检测,其各项指标满足JGJ63-2006的指标要求,它的主要成分为水和轻质煤灰,完全来自混凝土的有效配合成分,是对混凝土无害的物质,应重新回到混凝土中。我们把产生的所有废浆全部通过砂石分离机处理,出来的液体再经两级沉降,后外排的只有清水,取沉浆试验。
从废浆性能试验(见表1)的28天强度来看,废浆烘干后的泥粉活性较低。更为不利的因素是需水量很高,相同的配合用水量,得到的混凝土流动度低很多,掺量30%时坍落度减低60mm。如果按这个掺量生产,结果是不理想的。但是,从废浆产量检验的数据(见表2)来看,如果能把所有的废浆完全、均匀地加回到当天生产的混凝土中,掺量却是很低的,这时对混凝土性能的影响就非常小,坍落度基本没有变化,28天强度基本没有降低。
因此,只要能把所有废浆含的泥粉,回加到当天生产的浆水中予以搅拌、再投入生产中使用,就完全可以解决废浆对搅拌站的困扰,消除对社会的不良影响。